
科技創新
變廢為寶顯實效 降本增效創佳績 ——新泰能源公司發電分廠自主修復中冷器實現年省近3萬元
發布時間:2025-04-14     瀏覽量:282   分享到:
近日,新泰能源公司發電分廠在中冷器維修領域取得突破性進展——通過自主創新技術修復瓦斯發電機組中冷器銅管,成功實現“變廢為寶”,每年節約成本約2.95萬元,為降本增效工作樹立了新標桿。
從“更換”到“修復”的智慧轉身
瓦斯發電機組中冷器是保障設備高效運行的核心部件,其內部銅管通過冷卻水循環降低瓦斯混合氣體溫度,直接影響發電效率。然而,銅管因長期腐蝕易破裂漏水,傳統做法需整體更換中冷器,單臺成本高達5900元,年均采購量達5臺以上,且換下的舊設備直接報廢,成本壓力巨大。
面對這一難題,發電分廠檢修班組迎難而上,提出“以修代換”的革新思路。經反復試驗,研發出“嵌套式銅管修復法”:將舊中冷器拆卸清洗后,精準定位破損銅管,選用直徑小0.1毫米的新銅管嵌入原管內部,通過擴孔工藝使新舊銅管緊密貼合,既徹底解決漏水隱患,又確保冷卻效能不降反增。
小改造撬動大效益
此項技術突破一舉打破中冷器“只換不修”的慣例。創新這次工藝以后,該分廠不僅完全替代了新中冷器的采購需求,更將庫存的3臺報廢中冷器“起死回生”,累計修復設備8臺,直接節約成本4.7萬元,年均降本達3萬元以上。
更深遠的是,這一創新將設備生命周期延長數倍,推動維修成本下降70%。檢修班班長算了一筆賬:“過去換新設備需停機2天,如今自主維修僅需8小時,既省資金又保產能,一舉兩得!”
中冷器修復項目的成功,是發電分廠踐行精益管理的生動縮影。該廠負責人表示:“降本不是‘一刀切’,而是用技術挖潛、向創新要效益。一線員工的智慧是公司最寶貴的資源!”
(王兵兵)